TMC2100 auf RUMBA32 funktionieren nicht (knurren). Einstellungsproblem?
Ich habe heute mein Rumba32 Board mit TMC2100 1.3 Treibern in den Betrieb nehmen wollen (also Marlin 2.0 die Treiber auf TMC2100 eingestellt) und wenn ich nun über Repetierserver die Achsen verfahren will, knurren die Motoren und bewegen sich kaum.
Die VRef Spannung der Motoren liegt bei 0.8V und 1.2V und die haben sich (außer in der Lautstärke des Brummens) nicht verändert.
Bei einem TMC2100 habe ich die Brücke zwischen CFG1 und GND gelötet jedoch ohne merklichen unterschied.
Einen Treiber habe ich mal auf 2V hochgedreht, aber außer wärme nicht mehr Bewegung. Nun vermute ich, dass irgendwo anders der Fehler liegen muss oder ich habe 5 kaputte TMC Treiber bekommen :/
Die Jumper habe ich alle entfernt und zum testen mal den Jumper auf SL nach oben aufgesteckt (ohne Unterschied).
Ein Video gibts hier:
Leider finde ich so gut wie nix im Internet über das Rumba32 bzw. über Einstellmöglichkeiten.
Hat vielleicht noch jemand Erfahrungen damit / Ideen?
Mein Kram:
Makerbase MKS Rumba32
TMC2100 V1.3
Raspberry Pi mit Repetier Server
Marlin 2.0 mit VSC
2 Antworten
Es gibt, so wie ich das sehe, bei den Schrittmotoren verschiedene Belegungen für die Schrittmotoren. Ich habe einen mitlerweile auseinandergebauten CTC-Drucker und einen aktuellen Tronxy X5S. Die Motoren des CTC lassen sich mit den Kabeln des Tronxy nicht betreiben. Die brummen auch nur. Vermutlich ist die Belegung anders, es sollte also mit anderen Kabeln oder Vertauschen der Kabel gehen.
Hallo,
ich selbst habe auch die TMC2100, dabei verwende ich aber die Standard Nema17 Motoren, Vref ist genau 1.0V..µStepping ist auf 1/4..Board:arduino cnc-shield V3.0
die motoren laufen sauber, leise und verdammt präzise.. und MIT motorbremse während leerlauf bleiben die motoren kalt..
prüf bitte deine verkabelung sowie motorbelegung, ob diese richtig am treiber angeschlossen sind...
ist denn dein board überhaupt TMC2100 fähig? Wegen pinbelegung kann ein board auch inkompatibel sein.. was war denn vorher drauf?
Moin, ja wahr eine Fehlbelegung bei den Motoren. Jetzt bewegen sie sich ;-) In welchem Modus lässt du deine Treiber laufen? Mit der Brücke von CFG1 zu GND hab ich z.B. ein Motorenfipsen...
Du meinst ein Kabel mit größerem Querschnitt? Denn die Motoren sind richtig angeschlossen, es sind ja nur die A+, A- sowie B+, B- (somit 4 Kabel)...